十次跳机九次供水流量低,咱们该如何幸免?

发布日期:2024-06-18 06:39    点击次数:155

十次跳机九次供水流量低,咱们该如何幸免?

精选四起典型案例

(一)原因分析:4#机组因操作失当,导致供水流量低汽锅MFT四肢。

1、机组负荷330MW,18时0分31秒—18时5分48秒时代(累计时刻5分17秒),在谴责A小机转速历程中,在指示发出后,其A小机的骨子转速及供水流量未发生变化;当开动东说念主员发现后,未引起豪阔的喜欢,陆续谴责A小机转速,由于A小机进汽调门关至38%以后,供水流量在48秒内供水流量突降至600t,此时未先增多小机转速,而是开启A小机再轮回调门,使供水流量低至406t/h,供水流量低三值MFT四肢是导致供水流量低的主要原因。

2、机炉监盘东说念主员在进攻操作时婉曲互相疏导,汽机专科监盘东说念主员未实时发现辅汽联箱压力的变化及小机出力的变化,在发现辅汽联箱压力突升至1.52MPa后,快速关闭冷再供辅汽调门,使小机转速由4350r/min10秒内降至4070r/min,亦然导致供水流量大幅着落的主要原因。

3、干湿态转机历程中供水流量与主蒸汽流量不匹配,导致主汽温度与过热度上升太快,出现大幅度增多供水流量操作,同期使得辅汽联箱压力过低,这是这次事故的次要原因。

4、冷再供辅汽调门切为手动,出现了辅联压力的突变,不成自动调动辅汽联箱压力,引起小机出力变化过大。小机转速由4350转10秒内降至4070转,亦然导致供水流量大幅着落的次要原因之一。

二、2017年7.6供水流量低跳闸

(一)原因分析:3#机组因水冷壁露馅停机历程中因供水流量低导致汽锅MFT四肢

停机历程中,汽水盘开动操作主说念主员未能全面念念考问题,在供水流量的抑制上未能作念到相助抑制。汽泵在供水自动抑制花式下,汽锅由干态转为湿态开动后,启动炉水轮回泵,由于省煤器进口总流量的增多,汽泵自动谴责转速从而谴责供水流量;在汽锅储水罐水位着落历程中,开动东说念主员关小炉水轮回泵的出口调门开渡过快,导致省煤器进供词水流量着落过快而汽泵调速增多供水追踪不上,导致了供水流量低低值,汽锅MFT四肢触发汽轮发电机跳闸与系统解列,是这次机组停运历程中非宽泛解列的主要原因。

三、2018年1.8供水流量低跳闸

(一)原因分析:3号机组因汽锅供水流量低跳闸,MFT四肢。

1、冷再至辅汽联箱调动阀响应连杆零散,调动阀失去抑制,开动东说念主员给出指示不成实时响应,导致辅汽压力波动较大,供水泵流量发生波动,引起3号机小机B流量蓦的着落至零,(阀门和定位安装不是归拢厂家供应,存在匹配问题)是导致本次事故的平直原因,亦然本次事故的主要原因。

引起3号机小机B供水流量突变为“0”原因分析:

1)3号机小机B汽泵轴承振动增多在20um独揽,前置泵进口滤网压差大幅度波动(0-3.4KPa),压差突变为0时,管内低压供水未流动,以至泵组不出力,流量突变为0;

2)因辅汽汽源压力大幅度波动(0.5-1.0MPa),以至3B小机调动汽门来往波动(33-25%),管内里面流体流场突变,泵体里面汽蚀以至3号机小机B流量突变为0(机组双泵开动可能导致单泵蓦的不出力,同期发生汽泵汽化表象,流量蓦的为0);

2、四川电建二公司对建造巡查查验不到位,未实时发现此调门的连杆存在零散的风险,是这次事故的次要原因。

3、冷再至辅汽联箱调动阀响应连杆零散建造管束部热工班管束不到位亦然导致这次事故的次要原因。

4、开动东说念主员在发现问题后,立即根除冷再至辅汽调门的自动景况,仍是获得了抑制,处于沉稳景况,但巡检未到达现场核实的情况下,又切换到自动,导致辅汽压力、供水流量波动大,属操作失当。亦然导致这次事故的次要原因。

5、值长这次事故安排了东说念主员去现场查验,未条款东说念主员到位后再进行操作,属安排责任叮咛不透顶,亦然导致这次事故的次要原因。

四、2019年6.19供水流量低跳闸

(一)原因分析:3号机组因供水流量低导致汽锅MFT四肢

1、机组跳闸的平直原因:除氧器水位升高至高三值,保护四肢联关四段抽汽电动门及四段抽汽止回阀,使供水泵汽轮机主进汽汽源中断,供水流量由2000t/h突降至1474t/h,由于此时四抽至除氧器止回阀(除氧器侧)关闭不严,除氧器内寒气倒进供水泵汽轮机,导致供水泵汽轮机进汽温度由361℃降至265℃,进汽焓突降,汽动供水泵B供水流量降至0t/h,汽动供水泵A供水流量降至265t/h,触发供水流量低保护四肢,汽锅MFT,机组跳闸,是本次机组非计较解列的平直原因。

2、机组跳闸的主要原因:由于机组刚并网不久,AGC正在加满负荷,开动东说念主员监盘不负责,对参数变化不敏锐,未实时发现凝结水卓绝流量计自大上限,未实时手动调理除氧器水位,导致除氧器满水,形成机组跳闸。

(二)驻守步骤

1.发电开动部部室负责东说念主及专工真切班组对口要点帮扶班组交交班会,提高交交班会议质料,明确交交班会议内容、圭臬和条款,总工办和安健环部查验和考查。

2.建造管束部将四段抽汽至除氧器供汽止回阀和辅汽至除氧器供汽止回阀更换为质料更好、压力等第更高的进口的阀门。举一反三,全面排查解决阀门内漏隐患。

3.将除氧器水位报警增多声息报警。发电开动部举一反三再次梳理需要增多声息报警的进攻参数清单。

4.发电开动部强化开动东说念主员手段培训,提高开动东说念主员监盘质料。要点将事故访谒规程中悉数事故列为每一位职工的仿真培训计较并施行,专工和部门负责东说念主对事故处理情况进行评价,评价终端纳入职工绩效考评。要点开展现场技艺问答,每月每东说念主不少于1次,并进行问答评价。

5.发电开动部9月底前组织完成系统图和进攻参数纯熟,条款粉饰机、电、炉专科主要系统和主机、辅机主要参数及保护。

6.发电开动部负责优化机组启动节点和法例,在确保安全的情况下,缩小机组启动时刻。

7.总工办要加强对坐褥部门建造隐患解决力度,依期查验建造点检定修责任的开展情况,切实施行技艺监督管束职责。

8.各部门要举一反三,负责学习,吸取本次事件阅历劝诫,驻守相同的情况再次发生。

(三)显现问题

1.发电开动部东说念主员念念想轻松,随意莽撞。莫得吸取“4.2变频器故障”机组解列事故处理劝诫,部门在念念想上未引起豪阔的喜欢,宣布道练未见终端。

2.各操盘东说念主员的互尽头合及教导不到位,郭伟、蒋开恒、邬昌贵先后发现了除氧器水位特别,但在调理上未作好疏导及配合,单干不解,未继承有用调理步骤,最终导致参数特别,激勉非停。

3.四段抽汽至除氧器供汽止回阀存在关闭不严的情况,导致除氧器冷汽进入供水泵汽轮机亦然这起事件的主要原因之一,建造管束、点检定修管束不到位。

4.#7、#8、#5低加先后解列,导致凝结水流量过大,除氧器水位快速上升,监盘东说念主员未实时发现,未实时进行调理,对参数变化未引起喜欢,事故判断和处理技艺水慈祥能力欠缺。同期也未将此特别情况讲演给班长及值长,迟滞了处理特别工况的时机。也显现了开动值班员对加热回热系统不熟悉,由此导致的参数和特别处理不熟悉。

5.开动东说念主员操立场气不好,莫得养成随时翻看各系统参数的习尚,且局部自动抑制系统参数的设定值安适性太大概况不喜欢。

出现供水流量低有以下几种原因

1、汽锅供水与主蒸汽压差低导致汽锅无法上水

1)主汽压力偏置过大或快速大幅度降负荷引起主汽压力突涨,导致供水压力与汽锅主蒸汽压差速即谴责,蓦的出现供水泵打不上水导致供水流量低;

2)汽锅爆燃或煤质突变,炉内点火工况速即增强,导致主汽压力快速高潮,引起汽锅供水压力与主蒸汽压差低,导致供水流量低;

3)供水泵再轮回门突开(误动),主供水压力突降,导致供水流量突降。

2、供水泵小机汽源参数突降导致供水泵不出力

1)汽轮机进汽量减少,四抽压力突降,备用汽源莫得实时介入;

2)除氧器低温蒸汽串入小机低压汽源;(我厂曾出现除氧器蒸汽串入四抽引起供水泵跳闸)

3)辅汽低温蒸汽串入小机低压汽源;(我厂在辅汽四抽切换历程中出现过两路低压进汽扰动引起小机蓦的不出力)

4)汽源疏水不够充分而介入,导致小机出力着落,或小机蓦的振动大引起故障跳闸。(我厂出现过机组启动初期发生供水泵小机因蓦的振动大跳闸)

3、逻辑缔造折柳理

1)低负荷时发生小机骨子转速与设定值偏差大跳自动,手动设定闭锁景况,抑制失当,可能导致供水流量低;

2)低负荷且供水流量自动情况下,供水流量易低于再轮回怒放流量,若工况不沉稳,再轮回门突开,极易形成供水流量低;

3)低负荷发生磨煤机跳闸,煤量突降,淌若调理不足时,供水流量跟总煤量,导致供水流量低;

4)低负荷,煤质较差,过热度着落过多,导致供水流量握续着落,引起供水流量低。

出现供水流量低的处理念念路

无论何种原因出现供水流量低,咱们齐要幸免发生汽锅干烧,达到供水流量低保护四肢值时要确保正确四肢。淌若是因为再轮回门突开引起,要实时将再轮回门关闭,保证供水流量;其他原因引起供水流量低实时判断、处理。

1、快速判断供水流量低的原因出现事故的情况下,快速判断是否存在泄压点,查到泄压点后实时关闭或拦截。

2、保证备用汽源热备用

1)出现事故情况下,应立即开启小机高压汽源疏水及小机调试汽源疏水,保证备用汽源宽泛备用;

2)监视小机调门,如低压汽源失去,高压汽源介入(高压气源介入时要看重驻守发生供水泵小机超速,扩大事故)。

3、供水流量收复后应有的操作

1)最初应字据机组骨子负荷调理汽泵再轮回调门开度抑制供水流量,通过抑制供水流量及煤量,尽量保管机组干态开动,调理适合的主、再热汽温度(汽泵再轮回管说念容量约30%额定容量);

2)供水流量沉稳且小机汽源收复后,可字据骨子情况进入供水流量自动抑制;供水流量自动进入原则:汽泵转速达到预定自动进入转速以上,将转速抑制切至遥控抑制,进入供水流量自动;当机组沉稳开动转为干态,机组分离器出口蒸汽过热度沉稳在15℃以上时,进入中间点供水创新自动,进入中间点温度自动。

机组开动中如何幸免出现供水流量低

1、机组宽泛低负荷开动或停机历程中供水流量接近于再轮回阀门开启流量时弹出DCS报警画面,需手动阐述后方可陆续谴责供水流量,并实时开启供水泵再轮回门。

2、事故工况,供水流量低于再轮回阀门开启流量时,小机转速不再着落,并保管现时转速且不成闭锁转速调理器,幸免无法调理操作的情况。

3、小机汽源疏水逻辑增多进汽温度突降联开进汽疏水门,保证汽源沉稳。

4、高负荷段抑制好降负荷速度,驻守发生大幅快速降负荷导致汽锅严重超压,导致供水与蒸汽压差谴责影响汽锅上水。

5、了解入炉煤质,字据煤质热值情况作念善事故预感,驻守过热度变化过大,导致供水流量变化大;

6、机组启动历程中,加强对供水系统的监视,炉侧调动制粉系统及机侧调动旁路系统应渐渐,驻守主汽压高潮过快,供水流量着落。

7、低负荷作念好磨煤机跳闸事故预感,驻守发生磨煤机跳闸总煤量突降引起的供水流量突降。





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